火电厂给水泵变频节能改造方案有哪些

(分钟前 更新) 454 5470

最新回答

火电厂给水泵变频节能改造非常必要,原因如下:
给水泵由于设计中层层加码,留有过大的富裕量,造成大马拉小车现象之外,由于采用节流调节,为满足生产工艺上的要求,造成更大的能源浪费现象。一台200MW发电机组的给水泵,其电动机功率达5000kW,水泵的出口压力为25.0MPa,而正常运行时的汽包压力为16.5MPa。水泵的出口压力与正常的汽包压力之间的差别如此之大(8.5MPa)的原因有两个:
(1) 考虑到锅炉检修以后打水压试验的需要;
(2) 为给水调节阀前提供较大的压力,以提高调节系统的反应速度。
由以上分析可知,当电动机定速运行时,为了维持汽包压力在正常值,必须在给水管道上加装给水调节阀,增加阻力,以至消耗大量的能源。若电机采用火电厂给水泵变频节能改造调速驱动,则可用改变电动机的转速来满足不同的压力要求,节省了因阀门阻力引起的附加损耗,达到节能的目的。同时以调速方法改变压力的响应速度远比改变阀门开度来得快,使锅炉汽包水位自动调节系统的反应加快,改善了锅炉给水调节系统的性能。
为了降低水泵的能耗,除了提高水泵本身的效率、降低管路系统阻力、合理配套并实现经济调度外,采用火电厂给水泵变频节能改造调速驱动是一种更加有效的途径。因为大多数水泵都需要根据主机负荷的变化调节流量,对调峰机组的水泵则尤其如此。根据目前我国电网的负荷情况,大多数125MW机组已参与调峰,为扩大调峰能力甚至一些200MW机组也不得不参与调峰运行。为这类调峰机组配套的各种水泵最好采用火电厂给水泵变频节能改造调速驱动,以获得最佳节能效果。例如,有一台国产200MW机组配备三台DG400-180型定速给水泵,当主机负荷为180MW时运行两台泵,调节阀的节流损失高达2.2MPa,仅此一项每年浪费电能883.9万kW&8226;h。如果改用一台全容量调速给水泵则可以节省大量电能(表1)。由表1可见,当主机采用定压运行方式时,可平均节电20%,当主机采用定-滑-定运行方式时可平均节电30%。以上是没有考虑给水焓升变化的计算结果,如果考虑调速泵中给水焓升较小,则平均节电率将下降3%~5%。
从效率变化方面来看,节流调节法在工况改变时泵的效率曲线不变,因此随着流量减小泵的效率下降比较快,而火电厂给水泵变频节能改造后,当水泵转速改变时,泵的效率曲线也相应改变。因此,可以保证泵始终在高效区范围内运行。
因此,火电厂给水泵变频节能改造转速调节法调节流量可以大幅度节约电能。
妩媚的撕纸座 2024-05-30

扩展回答

热门问答

装修专题

首页 >  火电厂给水泵变频节能改造方案有哪些

其他人还看了

页面运行时间: 0.028824090957642 秒